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日本人的“航天 归零”!(细节之处,都是之前我们经历过的)【JAXA公布H3火箭

日本人的“航天 归零”!(细节之处,都是之前我们经历过的)【JAXA公布H3火箭发射失败调查报告,制造工艺缺陷是主因】2026年4月13日,日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)正式公布了H3火箭8号机(F8)发射失败的调查报告。调查认定,事故起因于火箭二级卫星适配器(PSS)的结构破坏,根本原因在于制造过程中的工艺缺陷。2025年12月22日,H3火箭8号机搭载“准天顶卫星”QZS-5从种子岛宇宙中心升空。虽然一级及二级发动机首次燃烧正常,但在二级二次点火前,火箭出现异常。数据显示,整流罩分离后,卫星适配器结构出现异常加速度、温度异常及液氢贮箱压力下降等现象。【▲ 衛星搭載アダプタ(PSS)の実物の写真(左)と、パネルの結合部1箇所につき2つ接着されるスプライスおよびヒーターの位置(中央)、加温時に想定よりも温度が高くなった部分(右)を示した図。JAXAの配布資料から引用(Credit: JAXA)】【▲ 設計で想定された接着強度(左)と、実際の製造工程で生じた高温による接着強度の低下と空気の膨張による荷重の増加(右)を示した図。過加熱によるスキンとハニカムコアの接着強度低下と閉じ込められている空気の膨張が、H3ロケット8号機打ち上げ失敗の主要因となった可能性が極めて高いと特定された。JAXAの配布資料から引用(Credit: JAXA)】来源:JAXA分析指出,适配器采用的碳纤维增强复合材料蒙皮与铝蜂窝芯夹层结构,在制造拼接粘接环节存在质量问题。由于作业时局部温度过高,加之板材在高温高湿环境下吸湿,导致蒙皮与蜂窝芯之间的粘接强度不足。在粘接加热过程中,蜂窝芯内部空气膨胀产生的剥离载荷,使得蒙皮与芯材间形成了初始缺陷。

飞行中,整流罩分离产生的冲击载荷导致这一初始剥离迅速扩展,引发适配器结构整体失稳断裂。卫星因此提前脱离火箭并坠毁,同时损坏了液氢贮箱增压管路。

【▲ コネクタ分離のメカニズムを示した図。コネクタブラケットの瞬間的な変位に対してカップリングリングが追従しきれず、3~4ミリmm程度の相対的な変位が発生したことでロックが外れ、結果としてコネクタが抜けることが実証された。JAXAの配布資料から引用(Credit: JAXA)】

来源:JAXA针对此问题,JAXA制定了相应纠正措施。对于后续执行重要任务的标准型火箭,将把适配器面板的连接方式由粘接改为机械紧固连接(螺栓结合);对于即将发射的试验型号,则采取去除缺陷区域并填充树脂补强的修复方案。

【▲ 従来のH3ロケットの衛星搭載アダプタ(PSS)で採用されていたスプライス接着方式(左)と、対策として採用されるファスナ結合(右)の構造を示した図。JAXAの配布資料から引用(Credit: JAXA)】

来源:JAXA目前,JAXA仍在就质量管理体系的漏洞进行追溯分析。